抑制生物硝化的物质浓度及其它影响因素 影响硝化反应因素( 四 )


现象三:活性污泥沉降速度太慢 。
其原因及解决对策如下:
① 污泥中毒 。检查活性污泥的耗氧速率SOUR及硝化速率NR是否降低 。如果降低了太多,则确认污泥中毒 ,应寻找污水中毒物来源,强化上游污染源管理 。
② 污泥膨胀 。
现象四:二沉出水混浊并携带针状絮体 。
其原因及解决对策如下:
① 二沉出水混浊系由于活性污泥中硝化细菌比例太高所致,可适当提高BOD5/TKN值,但以不影响硝化效果为宜 。
② 由于生物硝化系低负荷或超低负荷工艺,活性污泥沉降速度太快,不能有效地捕集一些游离细小絮体,因此出水中携带针絮是不可避免的 。控制针絮的有效措施是增大排泥,降低SRT,但这势必影响硝化效果,使出水NH3-N超标 。实际运行中,应首先权衡解决针絮问题重要还是保持高效硝化重要,再采取运行控制措施 。
6)分析测量与记录
除传统活性污泥工艺的检测项目以外,生物硝化系统还应增加以下项目:
① TKN:包括进水和出水的TKN值 。应做混合样,每天至少1次 。
② NO-3-N:主要测二沉池出水的NO-3-N,应做混合样,每天至少1次 。
③pH:每天数次测定混合液出流pH,并根据工艺控制需要随时检测 。
④碱度:包括入流污水的总碱度和二沉出水的总碱度,做混合样,每天至少1次 。
⑤NR:定期测混合液的硝化速率NR 。每周1次,或根据工艺调控需要,随时测量 。
五、实际操作中导致硝化系统失调的案例
1、有机物导致的氨氮超标
笔者运营过CN比小于3的高氨氮污水,因脱氮工艺要求CN比在4~6,所以需要投加碳源来提高反硝化的完全性 。当时投加的碳源是甲醇,因为某些原因甲醇储罐出口阀门脱落,大量甲醇进入A池,导致曝气池泡沫很多,出水COD,氨氮飙升,系统崩溃 。
分析:大量碳源进入A池,反硝化利用不了,进入曝气池,因为底物充足,异养菌有氧代谢,大量消耗氧气和微量元素,因为硝化细菌是自养菌,代谢能力差,氧气被争夺,形成不了优势菌种,所以硝化反应受限制,氨氮升高 。
解决办法:
1、立即停止进水进行悶爆、内外回流连续开启
2、停止压泥保证污泥浓度
3、如果有机物已经引起非丝状菌膨胀可以投加PAC来增加污泥絮性、投加消泡剂来消除冲击泡沫
2、内回流导致的氨氮超标
笔者目前遇到的内回流导致的氨氮超标有两方面原因:内回流泵有电气故障(现场跳停扔有运行信号)、机械故障(叶轮脱落)和人为原因(内回流泵未试正反转,现场为反转状态) 。
分析:内回流导致的氨氮超标也可以归到有机物冲击中,因为没有硝化液的回流,导致A池中只有少量外回流携带的硝态氮,总体成厌氧环境,碳源只会水解酸化而不会完全代谢成二氧化碳逸出 。所以大量有机物进入曝气池,导致了氨氮的升高 。
解决办法:
内回流的问题很好发现,可以通过数据及趋势来判断是否是内回流导致的问题:初期O池出口硝态氮升高,A池硝态氮降低直至0,PH降低等,所以解决办法分三种情况:
1、及时发现问题,检修内回流泵就可以了
2、内回流已经导致氨氮升高,检修内回流泵,停止或者减少进水进行悶爆
3、硝化系统已经崩溃,停止进水悶爆,如果有条件、情况比较紧迫可以投加相似脱氮系统的生化污泥,加快系统恢复 。
3、PH过低导致的氨氮超标
笔者目前遇到的PH过低导致的氨氮超标有三种情况:
1,内回流太大或者内回流处曝气开太大,导致携带大量的氧进入A池,破坏缺氧环境,反硝化细菌有氧代谢,部分有机物被有氧代谢掉,严重影响了反硝化的完整性,因为反硝化可以补偿硝化反应代谢掉碱度的一半,所以因为缺氧环境的破坏导致碱度产生减少,PH降低,低于硝化细菌适宜的PH之后 硝化反应受抑制,氨氮升高 。这种情况可能有些同行会遇到,但是从来没从这方面找原因 。

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